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高碑店污水处理厂设计

论文类型 技术与工程 发表日期 1993-06-01
来源 《中国给水排水》1993年第6期
作者 李远义,常憬
关键词 污水处理厂 设计
摘要 高碑店污水处理厂是北京市建设的第一座大型城市污水处理厂,其设计规模为100万m 3 /d,远景规划最终规模为250万m 3 /d。本文在水质水量的设计基础上提出工艺流程并提提供了相应的构筑物和设备选型。

出  自: 《中国给水排水》 1993年第6期第44页
发表时间: : 1993-6


李远义;常憬

(北京市市政设计院)

1 概况

  高碑店污水处理厂是北京市建设的第一座大型城市污水处理厂,其设计规模为100万m 3 /d,远景规划最终规模为250万m 3 /d。该厂位于东郊高碑店村南,距旧城广渠门约8km,地处市区边缘,但水、电、交通等条件均甚便利。处理厂接纳旧城区及东郊工业区的排水,流域面积约100km 2 ,人口约220万。
  五十年代初,北京城区旧沟经过整修建了新的排水系统,这些下水道都是就近排入河渠。随着城市的发展污水量迅速增长,使城区护城河严重污染,环境恶化。五十代中期,按照城市总体规划确定了分流制的排水原则,并开始修建各河渠的污水截流管,也即分流制污水管系统的干管。1960年,本地区的污水管网系统基本形成,并在高碑店建成一座25万m 3 /d污水经格栅、沉砂、沉淀后为农田灌溉服务、临时性的初级污水处理厂。八十年代以后,据统计全系统下水道总长已达530km,污水量增加达80万m 3 /d,占全市总排水量的40%,超出了现有排水设施的能力,迫切需要建设新的二级污水处理厂并完善截流管网。经过长期的调查研究,并进行了小型和中型试验,为新的高碑店污水二级处理厂的设计,提供了坚实可靠的依据。本工程分两期建设,第一期50万m 3 /d于1993年完成投产,第二期50万m 3 /d将于1995年完成。

2 设计数据

  2.1 污水水量
  根据近年的统计监测,本系统的总水量已超过80万m 3 /d,其中50%以上为工业废水,预计2000年污水量将超百万m 3 /d。本工程设计按100万m 3 /d的规模考虑,总变化系数采用1.2,在建厂的同时修建通惠河南岸干管和南护城河干管,使本流域内的污水全部得到处理。
  2.2 污水水质
  a.由于工业废水的影响,污水COD最高达800mg/L以上,一般在500~600mg/L左右,COD/BOD比率在2~3之间,较难生化降解。
  b.污水SS值偏高,特别是当降雨初期高得惊人,估计由于城区大部为合流道的原因。
  c.根据实测资料,在严冬季节高碑店污水厂的水温仍能保持在15℃以上,这对生物处理是十分有利的。
  根据上述资料,设计中采用基本数据:BOD200mg/L,COD500mg/L,SS250mg/L, N 30mg/L,T15°~25℃。
  2.3 出水水质
  出水的水质标准即污水所需的处理程度,取决于出水的用途。北京市位于干旱的华北地区,年降水量不足600mm,水资源极为缺乏。因此,污水作为水资源已势在必行。
  a.灌溉农田
  农田灌溉是处理厂出水的主要用途,由于灌溉是季节性的,一年之中有半年是雨季和冬季,污水须另谋出路。
  b.景观用水
  平时河道除排洪、污水外无其它补给水,经处理后的出水补给河道,可以美化城市环境,但水质必须清洁。
  c.工业回用
  工业回用潜力最大的是作为冷却水,但要解决腐蚀、结垢、泡沫和生物增殖等问题。
  d.市政杂用
  如浇灌花木、草坪,洒马路、冲厕等。
  上述几种用水对水质要求不高,但一般二级处理出水是不够的。设计考虑提高处理水平,使污水中的氨氮达到硝化,以利于后续的深度处理和消毒。出水水质标准规定:BOD<16mg/L,SS<30mg/L,NH 3 -N<3mg/L。

3 处理工艺

  针对上述出水要求,通过试验研究,选用先进的缺氧好氧活性污泥法,延长曝气时间,使出水完全硝化;污泥处理采用两级中温硝化工艺;沼气用以发电,补充能源;发电机的冷却水供消化池加热;回用水的深度处理,增加混凝沉淀和砂滤,使出水水质进一步提高(图1)。

4 厂区布置及主要构筑物

  4.1 平面布置
  高碑店污水处理厂是一座有30年历史的老厂,原有构筑物现已残破不堪,此次改建除保留原有进水泵房及试验场外均被拆除,重新布置。全厂分水处理、泥处理、中水处理、试验场及管理五个区,各区之间用较宽的绿带分隔以美化环境。为节约用地并便利维修,厂内管网设置环状通行式管廊。
  4.2 进水泵房
  进水泵房按最大污水量120万m 3 /d设计。北京市城区下水道多为合流,原有泵房能力改建为50万m 3 /d作为提升初期雨水之用。
  4.3 初沉池
  初步设计为圆形池后改矩形,节约用地达6.6万m 2 之多。此外,矩形池还有配水管路短、水头损失小、配水均匀、排泥方便等优点,并有利于与工作间和管廊相结合,为管理提供便利。根据试验结果,初沉池去除BOD和SS分别为20%和50%。
  4.4 曝气池
  共设24座曝气池,每座长96m、宽28m、深6m,分4组布置,每组6池。每座池隔成3条宽9.3m的廊道。第一廊道的进水端划出1/4长24m,作为缺氧区。平均停留时间为9.25h,以保证充分硝化。采用微孔空气扩散装置,并根据计算机模拟、结合试验数据,将曝气器布置成渐减曝气的形式,使供气量在曝气池的各段内与微生物需氧相适应。曝气器分配百分比为:第一廊道65%,第二廊道23%,第三廊道12%。
  4.5 二沉池
采用 50m幅流式圆形池24座,与曝气池相同,有利于运行管理。每池装有周边传动的旋转吸泥机,及时回流活性污泥。二沉池效率的高低直接影响出水水质的优劣,因此,设计采用较小的水力负荷和较长的停留时间,即21.2m 3 /m 2 ·d及4.52h。
  4.6 污泥浓缩池
  设计将活性污泥送到初沉池的进水中,使其与生污泥合并沉淀,然后将混合污泥(含水率预计为97%)送入污泥浓缩池。参照英国WRC 的研究成果,结合现场试验,选用新型升流式污泥重力浓缩池,浓缩的污泥体积减小50%,即含水率从97%降到94%。固体负荷按50kg/m 2 ·d计算,选用直径24m的池子12座。
  4.7 污泥消化池
  采用两极中温消化工艺,建消化池16座、 20m、高25m,分为4组、每组4池,其中一级3池、二级1池,停留时间为21d和7d。污泥搅拌用沼气循环的方式进行。污泥加热利用沼气发电机余热,以螺旋板逆流换热的方式进行,发电站运转前则由锅炉房供蒸汽直接加热。

5 讨论

  5.1 缺氧——好氧(AO)法的优点
  将污水处理到完全硝化程度的污水处理厂应采用缺氧——好氧工艺,即在活性污泥法的曝气池进水端,设置一个停留时间1h左右的“缺氧区”,在这个区域内氧的利用仅仅依赖硝酸盐在脱氮过程中放出的氧离子,使水中溶氧保持在0.5以下,以区别于厌氧和好氧。这种环境给污水处理带来许多好处,主要有:
  a.污泥沉降性能的改善
污泥膨胀是由于活性污泥中丝状菌的增殖而引起的。当污水与回流污泥混合时,由于缺氧造成对丝状菌不利的环境,使其锐减,从而改善了污泥的沉降性能、降低污泥容积指数,保证出水水质优良。
  b.脱氮作用
  缺氧区内回流污泥携带的硝酸盐被反硝化,脱除部分的氮,同时放出氧离子供生物反应耗氧时利用。
  c.减少二次沉淀池污泥上浮现象
  由于在缺氧区内的脱氮作用,减少了二沉池内的反硝化过程,从而也减少了污泥上浮问题。
  5.2 硝化与加氯的关系
  城市污水二级处理一般对出水水质不提出硝化的要求,但作为水资源进行开发、为污水的回用创造条件,这就要求污水处理厂出水必须硝化并消毒。在加氯消毒的过程中,污水中的氨氮如不去除,将与氯离子发生反应而耗掉大量的氯,氨氮的硝化又需要耗能并使管理费增加,故这里有一个经济比较的问题。经过计算优选,当氨氮降至3mg/L左右时,硝化耗氧的费用可与因氨的减少而节约的加氯费用相平衡,使管理运行费用达到最低。
  5.3 污水处理厂的节能
  a.合理布局
  城市污水处理厂的布局应本着适当集中的原则,使每一座处理厂都有一定的规模,因为规模愈小则单位耗电愈多,这是目前各大城市所发生的事实所证明的。从管理的角度来说,一座大厂的运营比几座小厂的运营要容易得多,成本也低得多,出水水质更有保证。
  b.合理设计
  在污水处理工艺流程中,各构筑物之间在平面和竖向布置中应尽可能紧凑,缩短管线,选用水头损失较小的进出水设施,使沿程水头损失达到最小,以降低提升能耗。
  c.沼气利用
  污泥消化过程中产生的沼气可作为能源回收利用,沼气发电量一般可满足二级处理总耗电量的30%~50%;发电机冷却水和废气的余热可用于加热消化池。这样可以使沼气能量的回收率达到70%。
  d.曝气节能
  曝气耗电是全厂总耗电量的60%~70%,是节能的重点。首先是采用了微孔曝气器和离心式鼓风机。微孔曝气器扩散出的微小气泡增加气液两相的接触面积,提高充氧效率,在曝气池中按照微生物反应规律布置曝气器,也是节能的。离心鼓风机效率高,并可根据水质水量的变化调节风量,避免能量浪费又可改进处理效果。在曝气池的混合液中,保持正确的溶氧浓度,过高造成浪费,过低则出水恶化达不到处理程度。溶氧控制有以下几种方式:

  ①直接控制。溶氧仪设在任何一点,按指定溶氧量调节气量。这一方式仅适用于完全混合式曝气池。
  ②进水量比例控制。按污水量变化和固定的气水比进行调节供气,并用溶氧仪监测溶氧量在指定范围内。这种方法简单价廉,但受水质和水温的影响,效果不稳,适用于水质变化不大的污水。
  ③溶氧折点控制。在均匀曝气的推流式池中,混合液耗氧速率随水流向前推进而逐渐降低,相应地DO浓度则逐渐上升。同时,在曝气池长的任何一个断面上,随着供气量的增加,DO浓度也将上升。这两种变化曲线都有一个回折点,将这些折点连接起来,形成两条几乎吻合的曲线,标志着曝气池内各处最佳DO浓度。在实际应用中,可按所需溶氧浓度选定池长上与指定DO浓度相符的折点位置,设置DO仪控制氧量。
  ④溶氧压力控制。上述几种溶氧控制方法均为单点控制,不是最理想的。在高碑店污水处理厂的设计中,经过曝气池各段氧传递系数K La 的模拟计算并参考国外经验,设计采用三个独立控制区,其中两个自动,一个手动。这样就可以有效控制溶氧浓度,达到节能和保证出水水质的效果(见图2)。曝气池出水段只设一手动阀门,不需经常调节,因此段供气量是按搅拌需气设计的,超过了生物反应需气量,不进行随机控制气量,可适当提高出水DO浓度,有利于改善二次沉淀池的工作,提高最终出水的水质。
  在设计控制系统时,指定DO值通常采用2mg/L,而在实际操作中不同控制区可用不同的DO指定值,但不得<15mg/L。控制系统的工作首先是由溶氧仪发出信号,启动输气管上的阀门,气量的变化使管网压力变动,然后由压力传感器将信号送到鼓风机的进风叶片启动器,调节气量,使管网压力达到最佳状态。

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