泵房沉井施工中的问题处理
韩鸿飞
淮南市自来水公司,安徽淮南 232007
摘要:以某泵房沉井施工中发生的井身倾斜、骤然突沉为例,分析了事故原因,介绍了纠偏措施,以及应注意的事项。
关键词:分层开挖;排水;不排水下沉;控制沉速;停沉;突沉;纠偏
中图分类号:TU992.25
文献标识码:B
文章编号:1009-2455(2000)03-0045-01
在兴建一座水厂的工程中,一级泵房的施工是最关键的环节之一,其中井筒下沉又是关键之中的关键。因下沉严重倾斜、移位,使井筒报废,一泵位置重新选址的例子也有过,因此,对一泵沉井工程作细致的研究和探讨是十分必要的。本文以某一级泵房沉井施工为例,谈谈施工中出现的问题及采取的措施。
1 淮南市第四水厂一级泵房,设计采用钢筋混凝土圆形井筒,内径18.5 m,井筒预制14m后,开始下沉施工,下沉深度为13m,经计算,沉井自重足以克服土的摩擦力而顺利下沉到设计标高。
现场地质情况:地表以下8~9 m为软流塑状亚粘土,其下近4m为易液化粉砂层,刃脚坐落在强度较好的中砂层上,如图1。因靠近淮河,地下水位较高,距地表1m。
根据以上地质条件,若采用排水下沉,必然引起翻砂,下沉速度将无法控制,容易发生井筒的倾斜、移位、扭转。因此,在下沉取土过程中,必须始终保持井内外压力平衡;在井筒下沉接近粉砂层时,往井内灌水,保持井内水位高出井外水位1~2 m,即不排水下沉。
粘土层:该层采取排水下沉,水泵抽排地下水,人工分层挖土,自中部向四周台阶形均匀开挖,分层厚度为0.5~0.8 m,以保证井筒初入土时有良好的导向。中心点挖深5 m。
流砂层:井内灌水,沉井顶部搭设平台,水枪在中部一定范围内射散井底泥砂,同时用潜水砂石泵吸出,粉砂层延自然角度塌落,井底形如锅底,从而使井筒逐渐下沉。
2 亚粘土层下沉
2.1 出现的问题:在人工挖土下沉3m多时,井筒向西倾斜,观测井筒设计中线,顶部偏移 1.3m。
2.2 原因分析:操作按规范要求正常进行;井内未发现明显不同土质,井内取土在井壁外东、西两侧对称堆积,但在运土时,未同时进行,先运完西侧堆土,使东侧土对井筒产生向西压力,从而使井筒向西倾斜。
2.3 纠偏措施:在东侧刃脚偏高处,沿1/4圆周范围多取土,井外经纬仪沿两垂直方向观察井壁上设计中线,直至垂直地面,纠偏工作结束。
3 粉砂层下沉
3.1 在实际操作中,出现射散的泥砂不能被及时吸出的问题,潜水泵出泥比例很低,为了便于统一操作,把两支水枪与一台砂石泵保持一定距离固定在一起,通过平台上的两台卷扬机控制高低和水平移动,实际效果很好,出泥比例明显提高。
3.2.1 突沉的发生与解决:在排水下沉阶段,井筒下沉至9m时,发生突沉,降幅1.4m,地面有明显震感,不久,井外侧地面塌陷,最宽处5m。发生突降时,井筒位置较正,井壁外侧无堆积物。
3.2.2 突沉的原因:刃脚周围无保护土堤,全部悬空0.5m,中间“锅底”处较深,与刃脚高差达2m,在形成悬空的整个过程中,井筒一直无明显下沉,如图2,因而产生了疏忽大意的情绪,吸泥速度过快,量过多,使井筒外动水压力增大,造成粉砂层涌动、塌陷,井壁外侧摩擦力瞬间降低,从而产生突沉。
为保持井内外压力平衡,井内水位较高,在下沉计算中,对高水位所产生的浮力计算不足。因此,在井外四周土塌陷之前,造成井筒下沉自重不足,出现停沉问题。
3.2.3 解决的办法:在遇到上述停沉问题时,查清是井壁摩擦阻力过大原因后,可在井壁外四周挖土,减少接触面积,从而降低摩擦力,达到继续下沉的目的,结果也说明,在井筒外四周土塌陷后,摩擦力自然下降,后续下沉过程无停沉现象。
3.2.4 注意事项:
① 在整个下沉操作中,应始终保持刃脚周围的0.5~1 m宽的土堤,如图3,它可以阻挡刃脚外侧砂土在动水作用下沿刃脚底涌入井内,避免造成刃脚四周砂土不均匀流失,从而防止发生偏斜、突沉等问题的发生,保证沉井按垂直导向下沉。
② 在出现停沉问题时,应及时采取措施,避免突沉问题的发生,这是保证工程质量和人身安全的关键所在。
作者简介:
韩鸿飞?(1965- )?男?35岁?工程师?大学本科。
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